初夏,锦西化工机械(集团)有限公司扬眉吐气,他们自主开发研制的国家“十五”重大技术装备科技攻关项目———135立方米聚氯乙烯聚合釜在北京通过了省部级专家的鉴定。鉴定委员会认为,该产品总体达到了国际先进水平,可以替代进口,推广应用。这意味着,我国大型聚合釜长期依赖进口的历史,被拥有自主知识产权技术的锦化机改写了!
每一项成功的背后,都蕴藏着很多的艰辛。回想攻关历程,锦化机人心潮起伏。
有胆有识抢接“烫手山芋”
1939年建厂的锦化机,作为“中国化工机械行业的宝贝厂”,在计划经济时代创造了几十个国内第一后,在上世纪末的市场竞争中逐渐滑坡,一度亏损过千万元。锦化机人发现,由车马喧嚣到门庭冷落,原因有很多,但最直接的体现是产品结构不合理,技术含量低。
与没有竞争力的产品形成强烈反差的是锦化机拥有雄厚的技术基础、技艺精湛的工人和较完备的设备。工厂有20多项技术专利,十余人享受国务院特殊专家津贴,曾荣获国家科技进步一等奖。在厂检查处,曾发生过这样一个故事,一名普通的检查员给法国阿托公司做设备,做完就被这家世界500强企业相中而请走。
不能抱着金碗要饭吃。锦化机认识到,必须调整产品结构,摒弃原来简单、杂乱的“坛坛罐罐”,利用自身优势,生产“人无我有,人有我优”的高附加值产品。
针对我国近年来PVC需求及生产规模不断扩大,其核心生产设备———大级别聚合釜越来越紧俏的市场状况,锦化机加大了对大型聚合釜的设计研制。当山东齐鲁石化公司传来准备上两条20万吨/年PVC生产线,需6台世界顶级135立方米聚合釜的消息时,锦化机人坐不住了。抢不抢接这个订单?抢吧,在当时的情况下,锦化机生产这样大级别的聚合釜还没有经验,搞不好会砸锅;不抢吧,这一难得的机遇稍纵即逝,企业技术创新的步伐也要放慢,我国大级别聚合釜还将长期依赖进口。经过一番激烈的讨论,锦化机人毅然决定:抓住机遇,抢接这个“烫手山芋”。就这样,他们带着技术资料,几上山东,不厌其烦地向客户宣讲自己的优势,在对国内制造能否可行的纷纷猜疑中,2003年9月,他们顽强地拿到了3台订货,与日本企业平分秋色。
厚积薄发擂打外国同行
齐鲁石化实际上等于为锦化机和日本同行摆了个擂台。
这场比赛只能成功,不能失败。然而这谈何容易。工期紧任务重,施工难度非常大,研制非常棘手。这时候,锦化机成熟的技术创新机制开始发挥作用了。为了把雄厚的技术基础变为技术创新的成果,锦化机着重调动人的积极性。他们在技术攻关中推行“项目制”,每个项目均实行费用包干政策,早干完者可多干,多干多拿钱,不干不拿钱,彻底砸碎技术领域的“大锅饭”。能干的技术人员月收入几千元,滥竽充数的、泡蘑菇的人不见了,技术创新效率大为提高。他们每年都召开科技大会,对有重大贡献科技人员予以10万元重奖,选派优秀科技人才到外国及国内名牌大学深造;给予215名工人晋升工人技师职称。
正是工程技术人员在生产一线大搞技术改造和创新,保证了135立方米PVC聚合釜的及时高质量研制成功。高级工人技师毛立华带领助手一起现场技术攻关,实现了焊缝一次合格率100%……
2004年5月25日,锦化机第一台聚合釜运抵齐鲁石化PVC装置现场,最后一台于6月20日送达,比客户要求提前半年完成了制造任务。目前,这3台聚合釜已经在山东齐鲁石化的PVC生产线上成功投产近两年时间了,锦化机牌聚合釜内壁表面抛光质量优于引进釜的水平;锦化机牌聚合釜的内冷档板安装结构工艺优于引进釜;锦化机牌聚合釜电动机功率远远低于引进釜,每天可为齐鲁公司节电840千瓦,与引进釜相比,3台每年可节约电费开支30万元。齐鲁石化工程总指挥、公司副总经理师树感慨万千:“亲眼看到锦化机大型聚合釜平稳运行的那一刻,民族工业的自豪感在我心中油然而生。”
现在,锦化机正分别与上海及日本的两家企业洽谈135立方米PVC聚合釜和120立方米聚合釜的生产合同。锦化机董事长兼总经理谷文涛高兴地说,现在,锦化机生产的聚合釜从13.5立方米到135立方米,形成了一个完整的产品系列,我国需要的大型聚合釜再也不用花大价钱进口了。根据鉴定委员会专家组对我国PVC工业的发展预测,锦化机这一自主知识产权可为国家节省建设投资3.1亿元,节约外汇7167万美元。不仅如此,我们的设备还要挣外国人的钱呢。
本报记者翟新群